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經電捕焦油器電捕后的煤氣含焦油量可達到工藝指標

來源:guilinlatex.com.cn 發布時間:2023年08月02日

焦化廠生產車間的主要工作為凈化煤氣及回收化工產物。集氣管處被冷卻后的煤氣進入橫管初冷器在一段循環水、二段制冷水的冷卻后煤氣溫度由80℃左右降22℃左右,因此煤氣中的焦油成霧狀,大部分的焦油被噴灑并隨之進入澄清槽,電捕焦油器廠家講述其他小部分的焦油霧隨煤氣進入電捕焦油器,經濕式電捕焦油器電捕后的煤(mei)氣含焦(jiao)油量小于(yu)50mg/m3,達到(dao)工藝指標。


若電捕焦(jiao)(jiao)油器處置不妥,使煤氣中的焦(jiao)(jiao)油含量過高,勢必會對鼓(gu)風(feng)機(ji)形成負擔,減少鼓(gu)風(feng)機(ji)使用(yong)壽命,容易(yi)導致事(shi)故發(fa)生,增大事(shi)故頻發(fa)率;


含過高焦油(you)霧的煤(mei)氣進入脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)工(gong)段時,焦油(you)會附著在(zai)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)塔輕瓷填料上,導致設(she)備阻力增大,污(wu)染脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye),還會造成再生塔中硫(liu)(liu)泡沫生產困難,脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)無法再生,H2S在(zai)脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)中逐步飽(bao)和,脫(tuo)(tuo)(tuo)(tuo)硫(liu)(liu)液(ye)吸收H2S能力降低,煤(mei)氣質量惡化;

煤氣經過硫銨工段時若(ruo)含(han)過量焦油,容(rong)易導(dao)致(zhi)煤氣預熱器的堵塞,給操作(zuo)帶(dai)來影響,母液噴灑后酸焦油留在(zai)飽(bao)和器內部,導(dao)致(zhi)裝備阻(zu)力(li)增大,硫銨結(jie)晶質(zhi)量降低(di),同時阻(zu)礙了煤氣中氨的吸收;


從(cong)飽和器出來的(de)(de)煤(mei)氣進(jin)入粗苯(ben)工段的(de)(de)終(zhong)冷塔,大量的(de)(de)焦油霧(wu)滴再次冷卻后(hou)著于終(zhong)冷塔內, 使(shi)終(zhong)冷塔阻力上升,通過洗(xi)苯(ben)塔時還會有部分(fen)的(de)(de)焦油進(jin)入洗(xi)油中影(ying)響洗(xi)油質量,使(shi)洗(xi)油黏度(du)增大在設備(bei)內流(liu)通困難,吸取苯(ben)族烴(jing)能力下(xia)降,從(cong)而影(ying)響粗苯(ben)的(de)(de)產量, 而且使(shi)洗(xi)油質量降低(di),再生器使(shi)用頻次增加,導致洗(xi)油的(de)(de)浪費,使(shi)生產成本增高。企(qi)業損失增大。

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